據不完全統(tǒng)計,目前國內市場采用數控火焰切割機加工的機械及相關行業(yè)約占行業(yè)的70%左右,企業(yè)批量化加工方式在節(jié)約生產成本的同時,對相關設備的質量及保養(yǎng)要求也逐步提高,數控切割機廠家針對數控火焰切割機日常使用過程中可能出現(xiàn)的一些故障及問題處理意見整理如下:
在現(xiàn)場,很明顯的現(xiàn)狀表明切割后收集的鑄坯頭部有一道較深的痕跡,冶金工業(yè)部頒布的標準上明確規(guī)定鑄坯表面不得有高度大于3mm的劃痕,查找原因,確定是由自動火焰切割機造成的,影響到鑄坯質量。
通過對切割過程的現(xiàn)場觀察、查閱隨機資料,分析控制程序,確定是在切割完畢后處理過程上不合理。
針對現(xiàn)狀,提出切割鑄坯與小車的返回分成兩個有關聯(lián)的單獨過程的理念,進而實現(xiàn)切割鑄坯完成但小車的返回延遲,并且小車的返回受限位及編碼定尺雙重控制,解決了自動火焰切割機的劃坯問題以及限位失靈小車過度移動問題。這一問題的解決,體現(xiàn)了以生產質量為中心,以工藝技術要求為指導,設備操作理解熟練程度為保障的解決問題流程。
一、自動火焰切割機切割完成后鑄坯的割面平整問題
因冶金工業(yè)部頒布的標準上明確規(guī)定連鑄鑄坯的切割面端部的切斜不得大于20mm,保證切割質量,同樣是眼前的重要工作任務。
從現(xiàn)場觀察分析,歸納出四個主要影響因素:
1、是對火焰的調整,必須將割槍火焰調整到最佳,過大或過小都會影響鑄坯的割面;
2、是對割槍位置的固定,必須高度合理且要垂直,前后、左右都不能有偏差;
3、是小車部件的結合要緊密,軸承、銷孔的間隙不能過大,因為切割過程是在鑄坯的移動情況下同時進行,小車各部件的松動會引起割槍的擺動,進而影響到切割效果;
4、是方坯鑄機切割機中割槍的擺動、定位控制件斜板不宜短,現(xiàn)場的斜板適當地加長約7cm,擺輪加長約2cm,解決了割槍移動過程中因小車引起的抖動問題。
二、方坯、異形坯自動火焰切割機的縱向切斜問題
鑄坯的縱向切斜問題嚴重影響到鑄坯的質量及成材率,甚至影響到正常生產,這一點在異形鑄機上反映最明顯。因鑄坯的切割是移動情況下進行,要想不切斜最關鍵一點是確?;鹎行≤嚨倪\行與鑄坯的行走同步。目前,這一項均是通過抱緊氣缸的動作完成,抱鉗的夾緊來保證同步?,F(xiàn)場生產中,要解決的實際問題是防止抱鉗打滑、保持切割小車的平衡、小車車輪的靈活及切割小車與支撐梁間的磨擦。
三、自動數控火焰切割機切割使用燃氣用量問題
自動火焰切割機切割使用燃氣,按照我們現(xiàn)有的條件估算,月產量在8.1萬噸鋼左右,燃氣費用達17至18萬元,生產用成本體現(xiàn)很明顯。從工人至主管領導也一直將此作為一項任務來抓,以降低成本。
在這一方面數控切割機廠家主要有以下幾條經驗:一是首先要能夠熟練調整火焰,首要問題是保證切割鑄坯正常,如果自動切割不能夠順利完成,則必須通過人工利用手工割槍重新二次切割,這樣造成了浪費,同時手工切割不能夠保證切割質量的完好;二是通過解決一些不正?,F(xiàn)象,比如“常明火”,如盡量避免不切割狀態(tài)下點火,避免燃氣浪費,再比如防止各處接頭管道上的漏氣現(xiàn)象,以避免浪費;三是要積極推廣、試驗新技術、新產品,突出體現(xiàn)在割嘴的新產品出現(xiàn),“火苗”更加完美,切割效果有進步,割縫小,燃氣用量相對也省。
以上是在自動火焰切割機應用中的一些經驗。不過,要用好自動火焰切割機,首先需要對割槍火焰熟練掌控,火焰的調節(jié)關鍵在氣源上,現(xiàn)場氧氣多數為管道供氧,氧氣的純度及壓力一般能達到使用要求,但燃氣多為瓶裝供氣,30公斤的一瓶氣,在5機5流的規(guī)模中,使用時間約在2小時左右,這樣,必然要中途更換氣源,進而導致燃氣壓力波動大,直接影響到氣流量,導致切割中不正常。還有瓶裝氣在每瓶氣使用過程的開始和結束狀態(tài)下氣源壓力波動也大,現(xiàn)場采取溫水加熱辦法是不錯的處理方式,最終能保證氣源的穩(wěn)定;另外,要保證現(xiàn)行設備的完好,平時應以操作規(guī)程為依據,定期對管路、接頭等處檢查泄漏,對軸承、銷孔等處加油潤滑,對割嘴、冷卻水管等清理,完成日常一些程序性工作,才能保證運行正常,進而去改進,去提高效果。自動火焰切割機使用中也有疑惑問題,在一次生產品種鋼——高碳鋼時,觀察火焰切割機的工作,切割過程的完成顯得很勉強,進而依據經驗判斷,火焰的調整與其它方面的知識聯(lián)系緊密,尤其是針對鋼種,這就需要我們加強學習與研究,掌握多方面的知識。